重鑄1979_第631章 電泳線的質量攻堅(2)
試運行第一天就出了問題。雖然加藥度提高了,但磷化出現了發花現象,表面呈現出不均勻的雲霧狀紋理,用手能覺到明顯的顆粒,這比之前的白斑問題更棘手,車在燈下泛着灰濛濛的暈,原本應該細膩的塗層變得糙不堪,甚至有些區域還出現了細微的裂紋。
是水質問題。陸文婷檢測自來水樣本後得出結論,深圳水源的鈣鎂離子含量超標,影響質量。檢測數據顯示,鈣離子濃度達到了85/L,鎂離子濃度也有62/L,遠超工藝要求的30/L和20/L標準,這些離子在磷化反應中會與藥劑發生競爭吸附,導致層結構疏鬆。
增加水理系統。齊鐵軍想起在電子廠見過的設備,雖然投大,但能從本上解決問題。我記得那種離子換樹脂裝置,通過鈉離子置換鈣鎂離子,可以把水質度降到符合要求的範圍。
這個方案需要停產改造。趙紅英組織生產部門連夜調整計劃,將電泳任務集中安排,出改造時間。車間里燈火通明,機轟鳴聲暫時停歇,工人們有的在搬運設備,有的在清理場地,空氣中瀰漫著機油和金屬的味道。
最困難的是設備選型。廠里沒有專業水理設備,老水理工李師傅帶着徒弟,用廢舊樹脂罐組裝出一套簡易水系統。他們先將樹脂罐清洗乾淨,再按照比例加離子換樹脂,連接上進水閥、出水閥和再生鹽箱,調試過程中反覆測試水質度,直到各項指標穩定下來,汗水浸了他們的工作服,手上也沾滿了樹脂末。
第七天深夜,新系統終於投運行。德國質量總監施特突擊檢查時,隨機檢了十個車,磷化質量完全達標。車表面呈現出均勻的淺灰層,用手細膩,沒有任何顆粒,燈照下反出和的澤。
你們在這麼短時間解決這樣的技難題,令人敬佩。施特在驗收報告上籤下了優秀。
但功的背後是運行本的上升。新系統使水理本增加30%,每天需要消耗大量工業鹽進行樹脂再生,能耗增加20%,水泵和控制系統的持續運轉讓電費單節節攀升。更嚴峻的是,全廠能掌握新工藝的作工不足六人,李師傅和徒弟們需要同時負責多個崗位,常常忙得連飯都顧不上吃。
必須建立標準化作規程。齊鐵軍在質量分析會上說,從樹脂再生頻率到水質檢測步驟,每一個環節都要有詳細記錄和作指引,還要對所有作工進行系統培訓。
深夜,陸文婷在整理數據時發現,磷化質量與空氣潔凈度存在切關聯。對比了不同批次的生產數據,當車間塵濃度超過0.5/時,磷化的附着力就會下降15%以上,這個發現,為後續潔凈車間建設提供了依據,也為提升產品質量指明了新的方向。