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臨高啟明_第一百零三節 大鍊鋼鐵(2)

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他一聲令下,幾個工人用天車將一台手搖鑽機移到出鐵口。趙有才先檢查了一下出鐵口的泥套是否有泥,確認鐵口是乾燥的時候他才點頭示意開機鑽口。

作要穩!”趙有才喊道。小心翼翼的扶着鑽機靠近泥口套,出鐵口的溫度是整個高爐車間里最高的地方,強烈的熱輻使得人很難長時間站在那裡,但是趙有才還是一不苟的檢查這鑽頭的位置。開鑽的時候鑽頭必須對準鐵口泥套斗形深窩的中心,否則鑽壞鐵口泥套或把鐵口鑽偏,堵口時冒泥或發生渣鐵噴出外的現象。

“開鑽!”

工人們開始搖鑽機,鑽頭緩緩的向泥套鑽去,每鑽幾圈,鑽機就要退出來,幾個工人立刻用從鼓風爐里引出的吹風管噴吹轉口,吹出鑽下的炮泥末。以便觀察鐵口況,是否鑽到紅點,並測量鐵口深度,確定需要再鑽多比較合格,避免鑽後燒壞鑽頭和鑽桿。

作慢,不要急!”趙有才的盯着鑽機和鐵口。啟鑽機是個技活,必須作十分穩定,防止鑽桿擺過大或卡鑽頭。鑽機工人都在模擬泥套上經過上百次的訓練。

“出鐵了!”隨着趙有才的一聲大喝,警鈴再一次的響起,隨着灼熱的爐焰噴出,通紅的鐵水從出鐵口洶湧而出,沿着主鐵傾斜而下。出鐵口頓時籠罩在一片煙霧瀰漫之中。鐵水從鐵里流淌而出,注塗抹了焦炭的鑄模中。嗆人的煙氣和火苗不時升騰起來。

隨着第一出鐵水結束,季無聲悄悄的離開了高爐車間。下面就是正常的生產程序了,大約每三個小時會出一次鐵。他要關心的就是每一批次的硅鐵的元素含量了。

辦公室里有送來的融樣的分報告:硅含量大致和他們預估的比例差不多,開煉之前他估計頭五個批次的硅含量大約在14~20%之間,以後隨着投料比例的改變,含硅量會上升到17~30%。

“先來了一個開門紅。”季無聲鬆了口氣,再看總分報告,這批硅鐵是符合煉硅鋼的需求的。

煉硅鋼的難度比之於硅鐵要大。冶金口準備的冶鍊方法是用轉爐冶鍊硅鋼。

冶金口有4台從舊時空帶來的小型轉爐。謹慎起見,季無聲決定只用其中最小的一台1噸級的轉爐。

舊時空轉爐法煉硅鐵,都要有吹氧和氬氣保護,還有有rh真空理等等。季無聲沒這個條件,只好退而求其次的採用空氣吹煉法。

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